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日前,吉林石化公司合成樹(shù)脂廠開(kāi)展的“提高粉料凝聚效果降低COD排放”攻關(guān)經(jīng)過(guò)240個(gè)小時(shí)的工業(yè)化試驗(yàn)后,數(shù)據(jù)顯示,粉料凝聚效率大幅提高,凝聚廢水中懸浮物降低了90%,廢水COD降低400毫克/升,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效百萬(wàn)元。
這個(gè)廠是中國(guó)石油最大的ABS專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠,一直把減少污染排放作為一個(gè)國(guó)企應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。在對(duì)廢水COD調(diào)研過(guò)程中,該廠環(huán)保管理人員發(fā)現(xiàn)中間產(chǎn)品粉料凝聚效果不佳,導(dǎo)致大量的微粉排進(jìn)廢水系統(tǒng),是該廠廢水COD的主要來(lái)源。為了降低廢水COD,該廠組織科研人員成立攻關(guān)組,開(kāi)展“提高粉料凝聚效果降低COD排放”攻關(guān)。
科研人員首先通過(guò)查閱大量資料,找到了可以提高凝聚效果的輔助凝聚劑—硫酸鎂,然后經(jīng)過(guò)大量實(shí)驗(yàn),確定了使用硫酸鎂提高凝聚效果的同時(shí)對(duì)生產(chǎn)不會(huì)造成波動(dòng)。隨后,他們?cè)诘谌鼳BS裝置凝聚單元開(kāi)展工業(yè)化試驗(yàn),通過(guò)對(duì)硫酸鎂用量、熟化罐攪拌轉(zhuǎn)速、熟化罐溫度、儲(chǔ)罐停留時(shí)間、脫水機(jī)推板壓力、硫酸用量等工藝條件的不斷調(diào)整,最終在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下,凝聚廢水中懸浮物從約200毫克/升降低至15毫克/升左右,COD從1750毫克/升左右降至約1350毫克/升。
該廠安全環(huán)保科科長(zhǎng)張建軍介紹說(shuō):“添加硫酸鎂作為凝聚輔助劑,生產(chǎn)成本預(yù)計(jì)增加70萬(wàn)元/年。但凝聚分離效率提升后每年可回收粉料64噸,創(chuàng)效96萬(wàn)元。同時(shí),每年還可減少COD排放約128噸,創(chuàng)效91萬(wàn)元,合計(jì)增加效益117萬(wàn)元/年?!?/p>